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AS100交流伺服系統(tǒng)在數(shù)控割料機(jī)上的應(yīng)用

軸承開(kāi)料切割機(jī)是中小型軸承制造通用設(shè)備之一,用于把棒料切割成一定厚度的軸承內(nèi)圈、外圈坯料。

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圖 1 軸承內(nèi)外圈坯料切割

          浙江某機(jī)械有限公司生產(chǎn)的某型數(shù)控割料機(jī),采用兩套750W伺服系統(tǒng),負(fù)責(zé)切割刀具的X軸和Y軸的進(jìn)給控制。現(xiàn)有產(chǎn)品大多采用英威騰伺服產(chǎn)品,性能上可以滿足控制要求。也少量采用過(guò)匯川伺服產(chǎn)品,但因匯川伺服產(chǎn)品價(jià)格較高且性能不理想,市場(chǎng)份額不多。我公司AS100伺服系統(tǒng)能否滿足控制要求?會(huì)有怎樣的性能表現(xiàn)呢?在國(guó)產(chǎn)伺服競(jìng)技場(chǎng)上會(huì)取得怎樣的成績(jī)呢?初次亮相令人期待!

數(shù)控割料機(jī)電氣原理
     切割開(kāi)料機(jī)的電氣系統(tǒng)主要由PLC、觸摸屏、伺服、電控液壓泵、變頻器及異步電機(jī)組成。其中PLC負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的控制。觸摸屏主要負(fù)責(zé)切割長(zhǎng)度、補(bǔ)償參數(shù)等的信息輸入。伺服主要負(fù)責(zé)鋼管切割起點(diǎn)檢測(cè)、進(jìn)刀。電控液壓泵主要負(fù)責(zé)鋼管送料。主軸電機(jī)主要負(fù)責(zé)帶動(dòng)鋼管轉(zhuǎn)動(dòng),輔助完成切割動(dòng)作。變頻器主要負(fù)責(zé)主軸電機(jī)調(diào)速,變頻器面板直接引到設(shè)備控制面板上,直接通過(guò)面板上的調(diào)試旋鈕調(diào)速。

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  圖 2開(kāi)料切割機(jī)電氣組成

      伺服驅(qū)動(dòng)器在應(yīng)用時(shí)工作在位置模式。

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表1

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圖 3系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)控制電氣關(guān)系圖

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圖 4系統(tǒng)連接圖

  調(diào)試過(guò)程

電氣安裝完成后,首先進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)測(cè)試,確認(rèn)伺服運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常并確認(rèn)正轉(zhuǎn)方向是否正確。分別對(duì)Y軸和X軸伺服進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)測(cè)試,排除了接線錯(cuò)誤,確認(rèn)伺服系統(tǒng)運(yùn)行正常。
    運(yùn)動(dòng)正常后開(kāi)始作實(shí)際工件加工測(cè)試。三維精工機(jī)械有限公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人建議我們把驅(qū)動(dòng)器的增益盡可能的調(diào)大,使驅(qū)動(dòng)器的響應(yīng)足夠快才能滿足應(yīng)用要求。于是將驅(qū)動(dòng)器的位置環(huán)比例增益調(diào)到280,速度環(huán)比例增益調(diào)到200,速度環(huán)積分時(shí)間調(diào)到10。調(diào)整完后開(kāi)始作加工測(cè)試,切了20-30個(gè)工件后,發(fā)現(xiàn)加工重復(fù)性比較差,精度不能滿足加工要求。經(jīng)分析,廠家認(rèn)為驅(qū)動(dòng)器響應(yīng)不夠?qū)е?。于是繼續(xù)增大位置環(huán)增益,將位置環(huán)比例增益調(diào)整到350,再重新測(cè)試。加工10個(gè)零件左右,發(fā)覺(jué)效果依然不明顯,精度依然不能滿足要求。

    為了盡快地解決問(wèn)題,于是開(kāi)始檢測(cè)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)。由于測(cè)試機(jī)器運(yùn)行時(shí)間比較長(zhǎng),絲桿在運(yùn)動(dòng)的時(shí)候已經(jīng)有些不順暢了。為了讓克服由于絲桿不順暢而導(dǎo)致的運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)性變差,于是把速度環(huán)的比例增益設(shè)置為250,積分時(shí)間設(shè)置為5。電流環(huán)的比例增益設(shè)置為220。同時(shí)分析加工過(guò)程中的加工時(shí)序(如圖5所示)。經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析能影響加工重復(fù)性和精度的主要是Y軸,為了保證加工精度除了客戶放映的響應(yīng)要夠快外,還應(yīng)確保Y軸運(yùn)動(dòng)的平穩(wěn)性,速度波動(dòng)盡可以的少,才能確保加工的重復(fù)性。為此采用高電流環(huán)、高速度環(huán)增益、中度位置環(huán)增益同時(shí)通過(guò)前饋提高位置環(huán)響應(yīng)的控制策略。既提高速度平穩(wěn)性的同時(shí),又提高響應(yīng)速度。于是將位置環(huán)增益設(shè)置為200,前饋增益設(shè)置為40。繼續(xù)加工工件測(cè)試,加工了20多個(gè)零件后,加工精度可以滿足要求,于是繼續(xù)測(cè)試,加工到30多個(gè)左右發(fā)現(xiàn)誤差慢慢加大,有累計(jì)誤差出現(xiàn)。根據(jù)工藝特點(diǎn)出現(xiàn)累計(jì)誤差的最大可能性是驅(qū)動(dòng)器響應(yīng)還不夠快,于是將前饋由40增加到50,繼續(xù)測(cè)試。測(cè)試兩個(gè)多小時(shí)后,發(fā)現(xiàn)加工穩(wěn)定,能滿足加工要求。

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圖 5 加工時(shí)序圖

      總結(jié)
根據(jù)客戶反映,許多國(guó)產(chǎn)品牌伺服在數(shù)控割料機(jī)上進(jìn)行過(guò)嘗試,大多以失敗告終,即便現(xiàn)在使用的英威騰伺服,也是經(jīng)過(guò)了將近一周時(shí)間的調(diào)試才得以基本成功。我司AS100   伺服在割料機(jī)上應(yīng)用,只經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的參數(shù)調(diào)整,就滿足了工藝要求,達(dá)到設(shè)備性能指標(biāo),前后歷時(shí)不過(guò)兩天時(shí)間。由此可見(jiàn),AS100伺服具有優(yōu)異的性能,因而具有較好的適應(yīng)性、可用性,在國(guó)產(chǎn)伺服中居于領(lǐng)先位置。相信AS100伺服系統(tǒng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的推廣,一定會(huì)打出一片新天地,為公司的發(fā)展提供有力的推動(dòng)力。